皮帶秤廠家
當前位置: 首頁 > 新聞中心 > 公司新聞 ? 水泥粉磨系統(tǒng)皮帶秤計量精度的優(yōu)化
作者:小編 閱讀量:次 發(fā)表時間:2024-09-20 13:26
日照中聯(lián)水泥有限公司共有20多臺電子皮帶秤,擔負著全廠的計量任務(wù),其中水泥粉磨系統(tǒng)兩臺磨機共有八臺,分別是熟料、檸檬酸渣、爐渣和粉煤灰秤,目前已連續(xù)運行多年。在日趨激烈的市場競爭環(huán)境下,客戶對水泥的品質(zhì)要求越來越苛刻,作為水泥生產(chǎn)的最后一道計量關(guān)口,秤的計量精度方面卻顯得越來越難以滿足計量要求。提高這些計量設(shè)備的精度成了迫在眉睫的任務(wù)。
成立攻關(guān)小組 尋找癥結(jié)
為適應(yīng)市場需求,公司決定成立以技術(shù)保障部副部長袁安迎為組長的攻關(guān)小組,全力以赴解決計量秤的精度問題。攻關(guān)小組與生產(chǎn)部門密切溝通,首先要確定問題的癥結(jié)所在。經(jīng)過一段時間的現(xiàn)場蹲點,結(jié)合崗位人員的經(jīng)驗體會,攻關(guān)小組找出了影響計量精度的系列問題點。
第一,為實現(xiàn)公司“避峰用谷”、降低電費的用電要求,磨機大部分使用時間是在23:00~7:00的谷電時段,在生產(chǎn)任務(wù)緊張的時候再增加11:30~18:00這個平電時段。由于出廠速度快,滯留時間短,公司的熟料溫度有時偏高。因為水泥磨不連續(xù)生產(chǎn),秤的皮帶每天要承受多次大溫差的影響,皮帶的漲緊程度也在不斷變化,久而久之就會造成皮帶跑偏、對稱重傳感器的壓力波動大,從而嚴重影響到皮帶秤的計量精度。
第二,為了節(jié)省資源和降低生產(chǎn)成本,公司使用檸檬酸渣替代天然石膏。由于檸檬酸渣的粘性較大并且水分也大,經(jīng)常導(dǎo)致膨倉不下料,需要人工清理。在清理的過程中崗位工難免會碰到稱重計量組件,導(dǎo)致計量偏差,需要經(jīng)常標定,而頻繁的標定也會造成計量波動。
第三,公司的皮帶秤采用了德國申克的儀表和秤體,秤體的稱重傳感器安裝在靠近出料口的位置,取以傳感器為中心的0.5米皮帶作為計量段進行計算。這種檢測方式在運行中受皮帶跑偏、物料擠壓、皮帶松緊的影響很大。
受以上這些因素的影響,水泥磨的報表數(shù)據(jù)不準確,化驗室質(zhì)量控制困難,出廠水泥質(zhì)量波動大。為保證出廠水泥合格,不得不提高富裕強度,這樣就增加了水泥成本。
根據(jù)皮帶秤的原理,皮帶秤的計量結(jié)果是由重量和速度兩個變量經(jīng)過儀表運算產(chǎn)生,據(jù)以往使用經(jīng)驗,速度受外界影響較小,重量對計量結(jié)果的影響最大,因此只要確定了重量檢測,計量精度就能大幅度提高。
低成本完成技改 保障優(yōu)質(zhì)水泥生產(chǎn)
影響精度的癥結(jié)已經(jīng)找到,如何解決呢?這個難題擺在了攻關(guān)小組的面前。根據(jù)以往經(jīng)驗,小改小革是沒有用的,以前也多次改過,效果不明顯。但改動也不能過大,否則成本就會增加很多。為了解決這個難題,攻關(guān)小組經(jīng)過多次研究探討,決定分頭行動,每人承擔一定的攻關(guān)任務(wù),遇到問題隨時碰頭研究。
大家通過查閱專業(yè)資料和現(xiàn)場實踐,有時候利用業(yè)余時間到其他行業(yè)的計量設(shè)備上了解情況,經(jīng)過幾個月的準備和反復(fù)論證,初步方案終于形成。就是將稱重傳感器由在秤體內(nèi)只檢測0.5米皮帶的計量段改到秤體外,對整個下料段進行計量。
經(jīng)初步測算此項技改需要耗時24個小時,為了確保成功,向公司申請停機48小時進行技改。因為技改時正是水泥銷售旺季,所以員工只能加班加點干。經(jīng)過1個白天的努力,到了晚上10點左右秤體改造完成。初次改造時整個秤體的進料口端用兩根鐵鏈吊掛固定,出料口用1根鐵鏈通過稱重傳感器固定,空載運行正常,但一帶上物料問題就出來了,因為整個秤體是懸空的,皮帶運行后,跟隨皮帶行走的物料推著秤體來回晃動,根本無法保持平衡,更無法計量。
攻關(guān)小組成員沒有氣餒,經(jīng)過短暫商量之后決定重新改造,改為進料口單端固定,用支點支撐,另一端不變。因為秤體不平衡,重新配重找平衡,為保證計量精度,精確調(diào)整進料口位置、調(diào)整稱重傳感器的垂直度等等。
經(jīng)過60多個小時的奮戰(zhàn),當用實物多次標定基本無誤差時,小組成員們感覺這幾天不眠不休的付出非常值得,成就感油然而生,困倦頓時煙消云散。
第一臺秤只是試驗,其中還有不合理的地方,又經(jīng)過1個月的試運行,小組進一步修正了一些缺陷,并且將一些零件批量進行了加工,同時將儀表中的參數(shù)根據(jù)現(xiàn)場秤體改造后的數(shù)據(jù)進行了優(yōu)化,最終達到了預(yù)期效果。
第一臺稱技改成功之后,小組又將水泥磨房的其他幾臺秤進行技改。技改后各項參數(shù)非常穩(wěn)定,計量不再受物料溫度、皮帶跑偏、帶輥卡滯等因素的影響。改造前熟料秤因為物料溫度等方面的影響,開機前標定的臺時,運行1小時后最大波動到30%,改造后經(jīng)多次實物標定、累計量和出廠量進行了對比,誤差基本在1%以內(nèi),計量精度在同行業(yè)中尚屬前例。
改造后的計量方式是將秤體由原來的固定式、稱重傳感器內(nèi)部測量改為整體懸空,將稱重傳感器外置,充分地利用了杠桿原理。為了提高計量精度,支點采用刀刃式,變面接觸為線接觸,最大限度地減少了外界因素的影響,使臺時和瞬時產(chǎn)量更加穩(wěn)定,計量更準確。
本次技改費用很小,每臺稱只更換了一只價值2000元的稱重傳感器,儀表和秤體仍使用原來的。因為計量方式的改變,對秤體質(zhì)量要求也降低了很多,所以仍使用了舊秤體。新購每臺秤體需要花費1.5萬元,而本次技改沒有按照常規(guī)技改更換秤體,改造6臺就相當于節(jié)約了9萬元。改造前稱重傳感器量程小、過載能力差,很容易損壞,至少1年換一次,每次換兩個,接近4000元,改造后傳感器至今從沒壞過,此項每年就節(jié)約2萬元,大大節(jié)省了維護費用。改造前幾乎每天都需要校秤,費時費力,且效果不好,改造后系統(tǒng)穩(wěn)定,1周檢查一次即可,既減少了維護量又節(jié)省了人力。
本項技改在原來整個系統(tǒng)不穩(wěn)定的情況下,只把傳感器的受力方式改變,就能起到了理想的效果,投資小,效果明顯,思路創(chuàng)新。計量精度的提高為生產(chǎn)部門提供了準確的原始數(shù)據(jù),為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥提供了有力保障。
該項目成果被中國建筑材料集團公司授予《技術(shù)革新獎》二等獎,獲獎后中國聯(lián)合水泥集團公司的幾家兄弟企業(yè)也前來交流,參考這個方法進行了改造,收到良好的效果。